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工廠日常管理日記

工藝成本(六)

工廠日常管理日記 老麻拐隨筆 1248 2021-12-23 14:27:38

  案例二:

  有一個產(chǎn)品,是轉(zhuǎn)成四周等邊的閉環(huán),實(shí)際上也是一個轉(zhuǎn)子外殼,也是客戶的創(chuàng)新吧,原來都是拉伸的,但正方形的拉伸不好拉,就改成折彎成長方體,然后兩頭用蓋子蓋上,并焊接就成拉伸封閉產(chǎn)品。

  這個產(chǎn)品是我們的設(shè)計(jì)可能水平不夠還是怎么啦,把它設(shè)計(jì)成兩個模具,先是順?biāo)?,把產(chǎn)品變成一個快合攏的四面體,最后合攏的工序卻用單沖模具來實(shí)施,也許設(shè)計(jì)師沒有掌握到連續(xù)模內(nèi)合攏這一模具結(jié)構(gòu),我們的設(shè)計(jì)主管居然也同意了這個兩個模具的方案。

  在生產(chǎn)過程中,這個單沖模合攏工序由于是人工放置,經(jīng)常放置位置有點(diǎn)變化就會出現(xiàn)合攏不到位,就是廢品,廢品率超過5%,這報廢率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我們自身的目標(biāo),同時引起客戶投訴。

  馬上組織設(shè)計(jì)部門檢討,取消單沖,把合攏這個工序放到順?biāo)湍>呃锩妫淮涡援a(chǎn)品出來。

  當(dāng)時,設(shè)計(jì)部門說模具就這么長,需要重新做模座才可以放置后面這一道工序,該怎樣就怎樣,不行就追加模座長度。

  最后還是重新做上下模座,后面合攏工序重新追加,經(jīng)過近半個月的設(shè)計(jì)、買料、加工、組裝、試模,最后一次成功,且減少一套模具的工序。同時減少了一個人工。

  案例七:

  還是很多年前,如果產(chǎn)品量大,有攻牙工序的,我們都會在模具里面安裝模內(nèi)攻牙,那時的模內(nèi)攻牙裝置基本上是進(jìn)口的,國內(nèi)幾乎還沒有哪個供應(yīng)商能做,當(dāng)然也是很貴的,一個模內(nèi)攻牙裝置就好幾萬大洋,但由于產(chǎn)量大,如果用上還是非常劃算的。

  當(dāng)今,隨著人工成本的每年增加,各模具工廠以及沖壓車間都在想方設(shè)法降低成本,自然而然也就會考慮到模內(nèi)攻牙,模內(nèi)鉚接等。

  所以,在沖壓生產(chǎn),如果產(chǎn)品有攻牙或者鉚接、最好是在模具內(nèi)實(shí)施完成,這樣可以避免許多不必要的工序及周轉(zhuǎn),浪費(fèi)大量的人力物力。

  原來是因?yàn)槟?nèi)攻牙裝置貴,許多廠家用不起,現(xiàn)在是人工成本大幅上漲,廠家主動用模內(nèi)攻牙,模內(nèi)鉚接裝置……

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